“微創(chuàng)”破難題 設(shè)備煥新生
近日,潔能發(fā)電子公司順利完成硫銨后系統(tǒng)振動流化床焊接修復(fù)作業(yè),成功攻克設(shè)備頻發(fā)斷裂的長期頑疾,全面恢復(fù)設(shè)備結(jié)構(gòu)強度與運行穩(wěn)定性。

該設(shè)備因振動電機振幅失衡,導(dǎo)致篩板、側(cè)板及底板開裂破損。這一頑疾不僅造成硫銨烘干效率下滑、運維成本持續(xù)攀升,更讓生產(chǎn)頻頻卡頓,成為制約產(chǎn)能釋放的突出瓶頸,精準高效檢修工作刻不容緩。
面對這一難題,公司成立專項檢修組,打破“大拆大修”的傳統(tǒng)模式,采用“精準定位+微創(chuàng)修復(fù)”的新模式。檢修小組精準找到故障根源,對底部新增槽鋼、北側(cè)電機處側(cè)板等進行切割、打磨。并借助液壓千斤頂協(xié)同校正、紅外線激光儀實現(xiàn)0.1毫米級精準定位焊接,大幅減少設(shè)備部件無效損耗,將檢修周期縮短30%。
此次修復(fù)成效立竿見影,結(jié)構(gòu)強度與穩(wěn)定性全面恢復(fù),運行振動值從1000降至400,設(shè)備故障率下降80%,成功達成“降本、提效、延壽命”的三重突破,徹底擺脫反復(fù)停機的困擾;同時,運維成本壓縮40%,硫銨后系統(tǒng)處理效率提升15%以上,設(shè)備使用壽命延長3-5年,為后續(xù)同類設(shè)備檢修提供了可復(fù)制、可推廣的實踐范本。(楊宇 常淼)


2026-03-21
766
信息員